编辑:
2016-03-22
缺点
1.固体废弃物含汞(活性炭供应厂家可协议回收);
2.不可再生
1.天然气中所有汞都进入下游工艺;
2.更换周期3-5年;
3.每次更换费用427.9万元;
4.总投资1015.84万元,投资相对高;
更换分子筛脱汞方案虽然可以再生,但是原料气中所有的汞会随着再生气又进入下游用户,对下游用户的影响较难预测;浸渍硫的活性炭脱汞既可以减少进入下游用户的汞含量,也能减少对系统的影响;且投资省、长期操作费低,更换填料费用低,活性炭厂家还可以协议回收吸收汞后的活性炭,故采用浸渍硫的活性炭脱汞方案较优。
④方案确定
为了装置长期稳定的运行,设置双塔保证在更换脱汞塔填料时,整个装置的安全运行,避免填料的频繁更换。调研海南高新能源有限公司的脱汞工艺,后期因原料气中汞含量增加,填料更换周期缩短,改造成双塔流程。确定脱汞塔设计为双塔流程,
5、实施效果 经济效益和社会效益分析
脱汞投用后,我们分别选择干燥塔前、干燥塔粉尘过滤器后、脱汞粉尘过滤器后对工艺气体的汞含量进行测试,测试结果 低于设计的0.1µg/Nm3:脱汞流程的投运,减少了汞对装置内铝合金材质容器设备的腐蚀,彻底消除了铝合金设备开裂可能造成天然气大量泄漏的安全隐患,提高了整套装置的安全性能,避免了重大事故的发生。产品的汞含量大幅降低,也避免了产品中汞对用户的不良影响。
参考文献:
[1] 宿彦京,吕宏,王燕斌等.Ti吸附Hg后位错发射及微裂纹形核的TEM原位研究[J].金属学报,1998,(4):337-344.
[2] 夏静森,王遇冬,王立超.海南福山油田天然气脱汞技术[J].天然气工业,2007,(7):127-128.
[3] Nicholas M G,Old C F. Liquid metal embrittlement. J Mater Sci,1979,14:1
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标签:化学
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